事故快報
2019年6月21日16時22分許,美國費城能源解決方案公司(Philadelphia Energy Solutions Refining Complex)的Girard Point 煉油廠發生爆炸。目前已造成5名工人受輕傷。事故原因初步推測為烷基化裝置(該裝置主要用于生產高辛烷值汽油)發生烷烴泄漏起火爆炸。
烷基化裝置事故事件
烷基化裝置堿洗沉降器V513故障事件
2018年3月12日,某烷基化裝置堿洗沉降器V513發生泄漏事件。事件原因:該容器的主要目的就是去除殘余酯和夾帶酸,故容器物料顯弱酸性。其很容易與物料中的游離水結合,局部形成稀硫酸,造成硫酸腐蝕泄漏。
烷基化循環異丁烷控制閥副線閥泄漏事件
2017年4月21日,某烷基化裝置循環異丁烷控制閥副線閥發生泄漏,液態烴噴出迅速汽化,裝置內大量液態烴聚集。事件原因:烷基化裝置循環異丁烷線內介質為異丁烷及微量酸性介質(由于反應器餾出物經過堿洗精制至分餾塔,其中微量的硫酸脂經高溫分解產生微量的酸性介質)長時間對閥體沖刷、腐蝕,使閥體減薄,造成閥體處出現沙眼泄漏。
烷基化車間A反進料控制閥排凝根部泄漏
2017年11月3日,某烷基化車間A反進料控制閥排凝根部發生泄漏,造成液態烴噴出迅速汽化。事件原因:該烷基化裝置至今已有20余年,裝置管線老化腐蝕嚴重,A反進料為碳四,長時間沖刷、腐蝕,造成焊口減薄,出現沙眼泄漏。
MTBE裝置碳四原料罐D302脫水線出現沙眼泄漏
2017年11月20日,某烷基化車間MTBE裝置碳四原料罐D302脫水線出現沙眼泄漏。事件原因:原料罐D302罐脫水線由于長期風化腐蝕、雨水侵蝕,管線出現腐蝕沙眼泄漏。(D302罐規格φ2400x6213(臥)材質A3R。)
烷基化車間反應器封油線排凝焊口泄漏事件
2016年11月22日7時40分,某烷基化車間反應器V501A電機平臺下部封油線排凝焊口發生泄漏事件。事件原因:烷基化裝置封油線內介質為異丁烷、烴化油及微量酸混合物,由于作為封油的介質含有微量酸,長時間對管線焊口處沖刷、腐蝕,使管線減薄,造成管線焊口處出現沙眼泄漏。
烷基化車間氣分裝置火災事故
2004年5月24日,某烷基化車間氣分裝置發生火災事故。事故原因:烷基化車間氣分裝置塔-1頂冷凝器E102A、B、C三組冷卻器腐蝕后發生內漏,造成液態烴泄漏遇到著火源引發爆燃。
以上幾起烷基化裝置事故事件都是由腐蝕引起的。烷基化裝置的物料硫酸、氫氧化鈉、氫氣等具有強腐蝕性,在一定溫度濃度下對設備、管道腐蝕加快。氫對設備鋼材腐蝕形成“氫脆”現象。化學處理過程中還會產生硫化氫、二氧化硫等硫化物,硫化氫是酸性氣體對設備具有一定的腐蝕作用,另外,二氧化硫和硫化氫遇水會生成亞硫酸和氫硫酸,該兩類物質均具有強腐蝕性。
烷基化裝置易腐蝕部位
(1)反應器進料管線。介質環境存在微量酸,在混合降溫后會有溶解水析出,導致酸腐蝕;三通部位擴徑處流速、壓力突變的原因也會造成一定的沖刷腐蝕。
(2)堿洗罐入口段。根據現場腐蝕形貌判斷與堿液沖蝕有關,同時也存在酸的交替疊加腐蝕。
(3)含酸管線。流速、溫度是主要影響因素。
(4)塔進料換熱設備。酸腐蝕造成塔進料換熱器、塔頂冷凝器、冷劑冷卻器泄漏。
(5)閥門泄漏。酸泵出口閥腐蝕是由于閥門限量導致出現高流速、高溫從而加速腐蝕,而反應器、沉降器、酸包閥門內漏與酸腐蝕、脂類沉淀有關。
腐蝕控制措施
(1)對腐蝕減薄設備與管道應加強宏觀和測厚檢查,對腐蝕減薄嚴重部位建議進行超聲波在線定點測厚,尤其是進料線、堿洗出口線、塔頂溜出線的管線、三通和彎頭等部位。
(2)應在酸防腐、選材和嚴格工藝操作上加強力度,防止和減少酸系統腐蝕。如控制原料中的雜質含量;在工藝條件允許的前提下盡量降低含酸介質的操作溫度、流速、提高酸濃度等。
(3)為保障酸區設備長周期運行,應嚴格控制含水量、操作溫度和介質流速。
(4)加大腐蝕監測、檢測力度,縮短檢測周期,掌握腐蝕速率,為做好對設備的腐蝕狀況進行跟蹤監控,建議設置酸區設備腐蝕在線監測系統。
(5)采用新工藝技術。目前,國際上先進工藝已不用硫酸、氫氟酸作催化劑,而采用固體酸或離子液體烷基化技術,對此也應進行研討。
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