根據鐵路工程基樁檢測技術規程TB10218-2008,樁長在40米以上的樁基必須采用超聲波檢測,樁基直徑0.8m≤2.0m,每根樁設置三根海南聲測管,也就是說海南聲測管必須暢通。海南聲測管施工環節多,不易控制,常出現堵管現象,使超聲波檢測無法進行。一旦樁基檢測不能順利進行,就必須鉆芯取樣,費用較高,同時也會直接影響后續的承合、墩身施工工期,以致影響整個工程的工期。每根海南聲測管在鉆孔內水下均有3-7個接頭,澆筑水下混凝土極易受到混凝土及導管的撞沖,而在接頭處極易受損漏漿,造成堵管,這給樁基檢測帶來了極大的困難。
1、 工程概況
新建盤營鐵路客專工程TJ-I標段,主要工作范圍為五座特大橋梁部、墩臺、承臺、樁基礎,路基、站場,起點里程DK0+000,重點里程DK48+570,總長48570m。主要工程量為:墩臺1454個,承臺1454個,樁基礎12753根。共安設36597根海南聲測管,本工程樁基檢測96%為超聲波檢測。
2、 現場狀況調查
對樁基海南聲測管施工現場進行了多次詳細的考察,發現樁基檢測時的堵管現象常常出現,針對這一問題進行調查分析:
從上表可以看出海南聲測管接頭方式占的比重非常之大,為主要原因。
3制定對策
a) 施工人員按件計價,為圖利益,忽略質量。對施工人員進行批評教育,將工程質量放在首位,制定海南聲測管控制要點,將海南聲測管施工落實至負責人,制定獎罰措施。提高施工人員的質量意識,使其思想上升到一個高度,嚴把質量關。
b) 法蘭接頭剛度不足。通過變換焊接接頭的方法,解決法蘭接頭剛度不足容易破損的問題,通過現場實踐證明,在保證焊接質量的前提下,焊接接頭的海南聲測管堵管率明顯下降。通過變換成焊接接頭,從保證接頭焊接質量,保證焊縫連續、焊縫飽滿等方面作為重點,將焊接接頭的堵管率降至5%。
c) 法蘭接頭密封不好,密封膠條不嚴密。針對法蘭接頭連接不緊密的問題,采取海南聲測管內襯聚乙烯塑料管的方法,在水下混凝土初凝后拔出塑料管,達到滿足樁基檢測的目的。
d) 澆筑水下混凝土時,導致撞擊海南聲測管。通過現場監控,制定海南聲測管控制要點及海南聲測管施工負責人,控制海南聲測管安裝至混凝土施工完成后的沒一個環節,保證海南聲測管的施工質量。將海南聲測管施工的重要環節落實至負責人,并制定獎罰措施,控制海南聲測管施工的每一個環節,保證施工質量。